通過長時間的經(jīng)驗總結(jié)與分析,我們了解到,要想提高球磨機利用系數(shù),其較為有效的方法主要集中在以下幾個方面:
1、降低入磨粒度。遵循“多碎少磨”的規(guī)則,通過降低破碎設(shè)備的排礦口來降低篩分設(shè)備的篩孔大小,并合理的搭配破碎能力,令入磨粒度由原來的-20mm降至-18mm,通過實施其所獲的的效果還是比較可觀的。
2、球磨機中磨礦介質(zhì)的優(yōu)化選擇。具體包括:①鋼球材質(zhì)的合理選擇;②鋼球大小的實驗優(yōu)化。
3、諧和波式磁器的宣傳和應(yīng)用。DQ型諧和波式脫磁設(shè)備的控制通常會利用微機智能、諧和波的往復(fù)阻尼振動脫磁,和過去應(yīng)用的脈沖式脫磁設(shè)備進行對比,其優(yōu)勢在于:
①可以采取相應(yīng)的措施完全消除球磨機設(shè)備中礦物團聚拉鏈現(xiàn)象。②脫磁場強度較高、軸向梯度小、運轉(zhuǎn)頻繁。③球磨機整個設(shè)備穩(wěn)定運行,安全可靠,耗電少。④線圈具備自冷工藝,安裝及維護都比較便捷。⑤可以提高細篩及旋流設(shè)備的分級率。
4、四次磁選設(shè)備的改造。
5、推廣應(yīng)用ZJ系列型渣漿泵設(shè)備。
6、某段球磨機的操控為自動控制,以此避免磨機內(nèi)漲肚故障的產(chǎn)生,同時有效的控制磨機內(nèi)磨礦濃度和溢流粒度,維持磨機內(nèi)整個流程的穩(wěn)定運行。
7、細篩的優(yōu)化改造。
8、工藝操作緩解的優(yōu)化及研究。同時包括球磨機生產(chǎn)中的充填率和水力旋流設(shè)備的參數(shù)控制。
在對球磨機進行了以上改進操作后,球磨機的利用系數(shù)得到了有效的提升,對于用戶來講,所獲得的利益是非常可觀的。