人們在使用回轉(zhuǎn)窯的時候,往往會出現(xiàn)很多問題,這不僅給生產(chǎn)帶來了麻煩,也給設(shè)備到來了破壞,所以我們要注意一些小問題,及時發(fā)現(xiàn)并解決才能更好地提高工作效率。豫暉就帶你一起來看故障以及解決方法:
1 .工藝故障
(1)預(yù)熱器結(jié)皮堵塞
預(yù)熱器結(jié)皮堵塞,大多發(fā)生在煙室縮口處,其成因主要有三大方面,一是原燃材料中有害元素超標(biāo)、配料成分不恰當(dāng),二是窯尾密封漏風(fēng)大,三是操作不當(dāng)造成堿、氯、硫等有害成分循環(huán)富集。其較為有效的辦法是:
(1)優(yōu)化配料方案,盡可能減少堿、氯、硫等有害成分的帶入,對結(jié)皮較嚴(yán)重的可適當(dāng)提高硅酸率;同時,要控制操作,避免還原氣氛的出現(xiàn);
(2)根據(jù)結(jié)皮的情況采取人工定時給予清理,同時要避免窯內(nèi)不完全燃燒的現(xiàn)象;
窯皮不穩(wěn)定反復(fù)脫落
窯皮不穩(wěn)定反復(fù)脫落造成窯內(nèi)耐火磚快速變薄甚至抽簽、脫落,現(xiàn)有的長形預(yù)均化設(shè)施,堆頭、堆尾的原料成份波動可高達(dá)20%左右,因此,其容易導(dǎo)致窯內(nèi)熱工制度的波動,從而會造成上過渡帶、燒成帶窯皮的反復(fù)脫落,出現(xiàn)窯筒體溫度過高甚至局部“紅窯”而被迫停窯的情況,這類事故引起的停窯少則3、4天,長的可達(dá)一個星期以上,對窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率影響非常大。為防止此類事故的發(fā)生,我們要保留一定的物料不取出來。
2 設(shè)備故障
1.液壓擋輪故障
(1)液壓缸密封件、泵、閥損壞。為盡量減少轉(zhuǎn)窯的非正常停機(jī)時間,每次停窯計劃檢修時都安排對溢流閥、換向閥等元器件進(jìn)行拆檢和清洗,對橡膠密封件則定期更換,這樣就能較大限度避免因這些部件損壞而引發(fā)窯停機(jī)的故障。
(2)軸承損壞。液壓擋輪軸承屬于慢轉(zhuǎn)速、高負(fù)載設(shè)計,目前均采用FAG或SKF等進(jìn)口軸承,設(shè)計使用壽命為5萬小時,但從實際情況看,因窯工況變化造成液壓擋輪時有負(fù)荷較大的情況,故在使用3~4年左右就有可能損壞,由于現(xiàn)場受噪音等影響,在故障之初較難判斷,待擋輪出現(xiàn)無轉(zhuǎn)動等異常現(xiàn)象時,軸承已損壞嚴(yán)重,且一般已對軸、軸套造成損壞,使軸承內(nèi)圈與主軸、軸承外圈與軸套卡死,增加裝、拆等維修工作的難度,從而會大大延長停窯時間,按照正常的維修時間,更換液壓擋輪軸承1~2班時可以完成,但承與主軸或軸套卡死后,則需要3~4天才能恢復(fù)生產(chǎn)。根據(jù)這些情況我們對使用時間滿2萬小時的液壓擋輪軸承在計劃檢修時安排檢查游隙、滾道、滾子等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題就予以更換。及時的更換,可給設(shè)備帶來較低的損害。
(3)輪帶滑移量過大
輪帶滑移量過大,正常情況下輪帶滑移量應(yīng)保持在5~25mm之間較為合適,但有的企業(yè)對此沒有足夠的認(rèn)識,在輪帶墊板磨損后沒有及時調(diào)整,使輪帶滑移量較長時間在40mm以上,這樣輕則引起窯磚扭曲、錯位而垮塌,嚴(yán)重的還會導(dǎo)致窯筒體的變形,出現(xiàn)這些情況,停窯的時間通常都在7天以上。為避免出現(xiàn)這一事故,我們一是要注意觀測輪帶滑移量,二是每次停窯時都必須檢查輪帶與墊板的間隙,5000t/d窯(φ4.8m×72m)冷態(tài)間隙應(yīng)保持在17~19mm為宜。
有時候一個小問題可能導(dǎo)致工程停止,但是這些小問題如果我們自己發(fā)現(xiàn)并處理,不僅提高了工作效率,而且還節(jié)省了一筆可觀的維修費(fèi),何樂而不為呢。接下來我們還會介紹球磨機(jī)的一些相關(guān).
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